ໂຄງ​ການ​ການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ພະ​ລັງ​ງານ Reactive ແລະ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ Harmonic ສໍາ​ລັບ​ອຸ​ປະ​ກອນ Rolling Mill

ການຫັນປ່ຽນຕົ້ນຕໍຂອງລະບົບການແຜ່ກະຈາຍພະລັງງານຂອງໂຮງງານມ້ວນແມ່ນຫມໍ້ແປງ rectifier ທີ່ມີແຮງດັນຂອງ 0.4/0.66/0.75 kV, ແລະການໂຫຼດຕົ້ນຕໍແມ່ນມໍເຕີຕົ້ນຕໍ DC.ເນື່ອງຈາກວ່າການສົ່ງໄຟຟ້າແລະການແຜ່ກະຈາຍຂອງອຸປະກອນ rectifier extruder ຂອງຜູ້ໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປໃຊ້ສອງປະເພດຂອງເຕັກໂນໂລຊີ rectifier ຫົກກໍາມະຈອນ, ເຊິ່ງສ້າງຈໍານວນທີ່ແນ່ນອນຂອງກໍາມະຈອນໃນປະຈຸບັນ (6N + 1) ໃນອົງສາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນດ້ານແຮງດັນຕ່ໍາ, ແລະຕົ້ນຕໍແມ່ນ (6N. +1) ຢູ່ດ້ານແຮງດັນສູງ.12N+1) ສະແດງສິບສອງໂຫມດ rectifier ດຽວ.
ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຄວາມກົມກຽວທາງດ້ານວິສະວະກໍາໄຟຟ້າຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມເສຍຫາຍຂອງແຮງດັນການເຮັດວຽກປະສົມກົມກຽວກັບເຄື່ອງຈັກແລະອຸປະກອນໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ນັ້ນແມ່ນ, ແຮງດັນການເຮັດວຽກປະສົມກົມກຽວເກີນລະດັບທີ່ເຄື່ອງຈັກແລະອຸປະກອນສາມາດຮັບໄດ້.ຝ່າຍການສະຫນອງພະລັງງານແມ່ນຮັບຜິດຊອບສໍາລັບແຮງດັນທີ່ເຮັດວຽກຂອງກໍາມະຈອນໃນປະຈຸບັນຂອງເຄືອຂ່າຍການສະຫນອງພະລັງງານ, ແລະຜູ້ບໍລິໂພກພະລັງງານແມ່ນຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການແນະນໍາກະແສປະສົມກົມກຽວຂອງຊອບແວລະບົບ.

img

 

ອີງຕາມປະສົບການດ້ານວິສະວະກໍາຂອງໂຮງງານມ້ວນແບບດັ້ງເດີມຂອງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາເພື່ອຈັດການກັບຄວາມກົມກຽວກັນ, ໃນການເຮັດວຽກ, ໃນລະບົບການແຜ່ກະຈາຍໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ໍາຂອງຜູ້ໃຊ້, ເນື້ອໃນປະຈຸບັນປະສົມກົມກຽວທີ 5 ບັນລຸ 20% ~ 25%, ປະຈຸບັນປະສົມກົມກຽວທີ 7 ບັນລຸ 8%. ແລະປະຈຸບັນປະສົມກົມກຽວແມ່ນ injected ເຂົ້າໄປໃນແຮງດັນສູງ, ເນື້ອໃນປະສົມກົມກຽວໃນລະບົບພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການບິດເບືອນ waveform ຂອງແຮງດັນການສະຫນອງ, ເພີ່ມການສູນເສຍສາຍໄຟແລະອຸປະກອນພະລັງງານ, ນໍາເອົາການບໍລິໂພກພະລັງງານເພີ່ມເຕີມ, ຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງອື່ນໆ. ອຸປະກອນໄຟຟ້າໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄຸນນະພາບພະລັງງານຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ., ເຊິ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແລະນໍາເອົາຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພໃນການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພຂອງອຸປະກອນ.
ເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງອຸປະກອນ, ການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະການປະຫຍັດພະລັງງານຂອງລະບົບການສະຫນອງພະລັງງານ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ມາດຕະການດ້ານວິຊາການເພື່ອສະກັດກັ້ນກະແສໄຟຟ້າປະສົມກົມກຽວຂອງອຸປະກອນແລະພິຈາລະນາການຊົດເຊີຍຂອງພະລັງງານ reactive ພື້ນຖານ.ອີງຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນແຮງດັນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງປະເທດຂອງຂ້ອຍແລະຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງການຄວບຄຸມກະແສໄຟຟ້າຂອງກໍາມະຈອນໃນປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກ, ຂໍ້ກໍານົດດ້ານວິຊາການຂອງການກັ່ນຕອງແຮງດັນລຸ່ມແລະການຊົດເຊີຍແບບເຄື່ອນໄຫວແມ່ນໄດ້ຮັບຮອງເອົາ, ແລະ loops ການຄວບຄຸມການກັ່ນຕອງຕາມລໍາດັບ. ກໍານົດສໍາລັບກະແສກໍາມະຈອນລັກສະນະທີ່ເກີດຈາກ rectifier ເພື່ອຍ່ອຍອາຫານແລະດູດຊຶມກະແສປະສົມກົມກຽວ.ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນມີຫນ້າທີ່ຂອງການຊົດເຊີຍການໂຫຼດ reactive wave ພື້ນຖານແລະການປະຫຍັດພະລັງງານແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ.

ອຸປະກອນຕ້ານການປະສົມກົມກຽວທີ່ຜະລິດໂດຍ Zhejiang Hongyan Electric Co., Ltd ມີລັກສະນະການປ່ຽນແປງແບບເຄື່ອນໄຫວກັບການໂຫຼດ.ໃນຂະນະທີ່ປະສິດທິພາບການປັບປຸງຄຸນນະພາບພະລັງງານ, ປັດໄຈພະລັງງານແລະການປະຫຍັດພະລັງງານຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ມັນຍັງສາມາດປັບປຸງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງການດໍາເນີນງານໂດຍລວມຂອງລະບົບໄຟຟ້າແລະປະສິດທິພາບການດໍາເນີນງານຂອງອຸປະກອນ, ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານແລະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮັກສາອຸປະກອນ, ການຍືດຍາວອຸປະກອນ. ຊີວິດ, ແລະນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງຈະແຈ້ງໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້.
ໂຮງງານມ້ວນ DC ໂດຍທົ່ວໄປໃຊ້ມໍເຕີ DC, ແລະປັດໄຈພະລັງງານໃນລະຫວ່າງການມ້ວນແມ່ນຕໍ່າຫຼາຍ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວປະມານ 0.7.ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງມັນແມ່ນວົງຈອນການເຮັດວຽກສັ້ນ, ຄວາມໄວໄວ, ການໂຫຼດຜົນກະທົບ, ແລະການເຫນັງຕີງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂະຫນາດໃຫຍ່.ເຄື່ອງບີບໄຟຟ້າຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການເຫນັງຕີງທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງແຮງດັນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ເຮັດໃຫ້ໄຟແລະຫນ້າຈໍໂທລະພາບ flicker, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເມື່ອຍລ້າທາງສາຍຕາແລະການລະຄາຍເຄືອງ.ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກທີ່ລຽບງ່າຍຂອງອົງປະກອບ thyristor, ເຄື່ອງມືຫຼືອຸປະກອນການຜະລິດ, ແລະແມ້ກະທັ້ງເຮັດໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດຄວາມປອດໄພ.ການຊົດເຊີຍທະນາຄານ capacitor ທົ່ວໄປບໍ່ສາມາດຕິດຕາມການປ່ຽນແປງການໂຫຼດໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງເພື່ອຮັກສາການຊົດເຊີຍທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ.ຈຸດຕິດຕໍ່ຂອງອຸປະກອນກົນຈັກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເນື່ອງຈາກການປ່ຽນເລື້ອຍໆ, ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ໂຮງງານມ້ວນ DC ຮັບຮອງເອົາລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຂອງເຕັກໂນໂລຊີການແກ້ໄຂ thyristor.ອີງຕາມຈໍານວນຂອງ pulses rectification, ມັນສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 6-pulse rectification, 12-pulse ກັບ 24-pulse.ນອກເຫນືອໄປຈາກປັດໄຈພະລັງງານຕ່ໍາ, ຄວາມກົມກຽວກັນທີ່ມີຄໍາສັ່ງສູງຈະຖືກສ້າງຂື້ນໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກ.ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ໂຮງງານມ້ວນ DC ພາຍໃນປະເທດ ເຕັກໂນໂລຊີ rectification 6-pulse ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້, ດັ່ງນັ້ນການປະສົມກົມກຽວກັນສູງທີ່ຜະລິດໂດຍຂ້າງ winding ແຮງດັນຕ່ໍາດຽວຂອງ rectifier ຕົ້ນຕໍແມ່ນ 11 ແລະ 13 ໃນດ້ານແຮງດັນຕ່ໍາຂອງຫມໍ້ແປງທີ່ມີ 2. windings do ແລະ yn ຮ່ວມກັນວິທີການ, ການປະສົມກົມກຽວກັນທີ່ 5 ແລະ 7 ສູງສາມາດຖືກຊົດເຊີຍໃນດ້ານແຮງດັນສູງ, ດັ່ງນັ້ນອົງປະກອບປະສົມກົມກຽວກັນສູງທີ່ 11 ແລະ 13 ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນດ້ານແຮງດັນສູງ.ຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍຂອງກະແສກໍາມະຈອນທີ່ມີຄໍາສັ່ງສູງໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າປະກອບມີຄວາມຮ້ອນແລະການສັ່ນສະເທືອນຂອງອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ການສູນເສຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຊີວິດການບໍລິການສັ້ນ, ຜົນກະທົບຕໍ່ການສື່ສານ, ຄວາມຜິດພາດການດໍາເນີນງານຂອງ thyristor, ຄວາມຜິດພາດການດໍາເນີນງານຂອງບາງອຸປະກອນປ້ອງກັນ relay, ອາຍຸແລະຄວາມເສຍຫາຍຂອງຊັ້ນ insulation ໄຟຟ້າ. , ແລະອື່ນໆ.

ການ​ແກ້​ໄຂ​ທີ່​ຈະ​ເລືອກ​ເອົາ​ຈາກ​:

ການ​ແກ້​ໄຂ 1 ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສູນ​ກາງ (ໃຊ້​ໄດ້​ກັບ​ເຈົ້າ​ພາບ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຕ​່​ໍ​າ​, ປະ​ລິ​ມານ​ຊ້າຍ​ແລະ​ຂວາ​)
1. ຮັບຮອງເອົາສາຂາການຄວບຄຸມປະສົມກົມກຽວ (3, 5, 7 ການກັ່ນຕອງ) + ສາຂາການຄວບຄຸມພະລັງງານ reactive.ຫຼັງຈາກອຸປະກອນການຊົດເຊີຍການກັ່ນຕອງໄດ້ຖືກໃສ່ເຂົ້າໄປໃນການດໍາເນີນງານ, ການຄວບຄຸມການປະສົມກົມກຽວແລະການຊົດເຊີຍພະລັງງານ reactive ຂອງລະບົບການສະຫນອງພະລັງງານຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ.
2. ໃຊ້ວົງຈອນ bypass ທີ່ສະກັດກັ້ນການຊົດເຊີຍທີ່ບໍ່ມີປະສິດຕິພາບຂອງການປະສົມກົມກຽວ, ແລະຫຼັງຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນການຊົດເຊີຍການກັ່ນຕອງ, ເຮັດໃຫ້ປັດໄຈພະລັງງານຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ.
ທາງເລືອກ 2 ການປິ່ນປົວໃນທ້ອງຖິ່ນ (ໃຊ້ໄດ້ກັບ 12-pulse rectifier transformer ຂ້າງແຮງດັນຕ່ໍາການປິ່ນປົວແລະເຄື່ອງຈັກຕົ້ນຕໍພະລັງງານສູງແລະເຄື່ອງ winding ຕິດຕັ້ງແຍກຕ່າງຫາກ)
1. ຮັບຮອງເອົາການຕ້ານການປະສົມກົມກຽວ bypass (5th, 7th, 11th ການກັ່ນຕອງ), ການຕິດຕາມອັດຕະໂນມັດໃນເວລາທີ່ໂຮງງານມ້ວນກໍາລັງແລ່ນ, ແກ້ໄຂປະສົມກົມກຽວຢູ່ໃນສະຖານທີ່, ບໍ່ມີຜົນກະທົບການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນອື່ນໆໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ, ແລະການປະສົມກົມກຽວບໍ່ບັນລຸມາດຕະຖານ. ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​.
2. ການນໍາໃຊ້ຕົວກອງທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ (ການກັ່ນຕອງປະສົມກົມກຽວແບບເຄື່ອນໄຫວ) ແລະການກັ່ນຕອງ bypass (ການກັ່ນຕອງຄໍາສັ່ງທີ 5, 7, 11), ປະສົມກົມກຽວຫຼັງຈາກສະຫຼັບບໍ່ຂຶ້ນກັບມາດຕະຖານ.


ເວລາປະກາດ: 13-04-2023